logo
أرسل رسالة
  • Arabic
منزل القضايا

حالة الخطوة الخاطئة المتقطعة لمحرك مشفر JGB37-520

شهادة
الصين Shenzhen Jinshunlaite Motor Co., Ltd. الشهادات
الصين Shenzhen Jinshunlaite Motor Co., Ltd. الشهادات
ابن دردش الآن

حالة الخطوة الخاطئة المتقطعة لمحرك مشفر JGB37-520

July 14, 2025
حالة الخطوة الخاطئة المتقطعة لمحرك JGB37-520
‬"تحليل سبب الجذر خلال 72 ساعة"
مؤلف: فريق الجامعة RoboMaster ECU
التاريخ: 14 يوليو 2025
  1. الأعراض
    20 ديسمبر 2024, أثناء ضبط روبوت المشاة 2025 روبو ماستر
    • عند سرعة 1.5 متر/ثانية في خط مستقيم، كان الروبوت ينجرف نحو 3 و5 سنتيمترات في كل 3 و5 مترا.
    • عند الانجراف، اليمين JGB37-520 (12 فولت، 30:1(مترجم AB) انخفضت السرعة بنسبة 15 ٪، عجلة اليسار طبيعية.
    • إعادة تشغيل جهاز STM32F407 الرئيسي غطى المشكلة لمدة 30 ثانية، ثم عادت.
    • درجة حرارة المحرك 35 درجة مئوية ، إمدادات 12.1 فولت ثابتة ، لا يوجد إنذارات التيار الزائد أو التيار المنخفض.
  2. الفحوصات الأولية
    الخطوة، الإجراء، النتيجة، الاستنتاج
    ...أرجوكِ
    1 تبادل المحركات اليسار/اليمين اتجاه التبديل يتبع المحرك
    2 {\pos (190,230) } النطاق أ/ب أشكال الموجات {\pos (190,230) } نظافة 0\3.3 فولت الموجات المربعة {\pos (190,230) } أجهزة التشفير موافقة
    ♫ 3 ♫ تشغيل حلقة مفتوحة (المكيف غير متصل) ♫ ♫ بدون الانجراف ♫ ♫ مشكلة في مسار حلقة مغلقة ♫
    4، تحليل المنطق للخروج من PID، تشبع PID بنسبة 100٪ على الفور، خطأ، الهدف لم يتم الوصول إليه
  3. تحليل الأسباب الجذرية
  4. الارتداد الأرضي في الأسلاك المشتركة
    تشارك طاقة المحرك ومصممه GND كابل شريط 30 سم ( المحرك AWG20 ، المصمم AWG28) عند > 1 A ، يظهر ذروة أرضية 60 mV.
  5. مرشح MCU ضيق جداً
    يتم تعيين فلتر المدخل STM32 TIM إلى 0.1 μs → يتم احتساب حواف القمم على أنها صالحة → 2 ٪ 3 نبضات إضافية → PID يقلل من PWM → توقف حقيقي.
  6. حالة الإطلاق
    يحدث فقط عندما يكون PWM > 80٪ وتيار المحرك > 1.2 A ؛ لا يتم إعادة إنتاجه في الاختبارات منخفضة السرعة.
  7. إصلاحات
  8. أعد التوصيل
    • منفصل 24 AWG زوج ملتوية لترميز 5 V & GND، تم توجيهها جسديا بعيدا عن الطاقة.
    • 100 ميكرو فولت + 0.1 ميكرو فولت تفكيك في محطة المحرك لقتل ارتداد الأرض.
  9. معايير MCU
    • تم توسيع مرشح TIM إلى 1 μs.
    • قم بتشغيل إيقاف التشغيل الرقمي
  10. حماية البرمجيات
    • كل 1 ms التحقق من زيادة النبض × معدل التروس السرعة ؛ الانحراف > 5 ٪ → علامة خطأ مكيف ٪ → العودة إلى حلقة مفتوحة لمدة 50 ms ثم إعادة التزامن.
  11. التحقق
    • 100 متر ذهاب وإياب بسرعة 2 متر/ثانية تحت الحمل الكامل: عدم الانجراف.
    • 48 ساعة من الحرق (80-100٪ PWM عشوائي): لا وجود لأخطاء في العد.
    • سبع مباريات منافسة، 3.6 كم إجمالاً: لا يوجد سباق سريع.
  12. الدروس المستفادة
  13. يبدو الترميز جيدًا ≠ سلسلة الإشارة جيدة، الارتداد الأرضي هو القاتل الصامت.
  14. عند PWM > 80٪ يمكن لـ JGB37-520 أن تستقطب 1.5 A ؛ تعامل أسلاكها الأرضية مثل سلك الكهرباء.
  15. إضافة دائما الهروب البرمجي: تحتاج أنظمة الحلقة المغلقة إلى منطق ضائع → آمن الحلقة المفتوحة.
قام فريق الـ ECU بتحويل هذه التدريبات إلى قائمة التحقق من الأسلاك من سلسلة JGB V2.1، والتي أصبحت الآن إلزامية لكل روبوت مستقبلي.
تفاصيل الاتصال
Shenzhen Jinshunlaite Motor Co., Ltd.

اتصل شخص: Mrs. Maggie

الهاتف :: 15818723921

الفاكس: 86--29880839

إرسال استفسارك مباشرة لنا (0 / 3000)